砥砺,剑之道也;砺练,人之道也。无磨砺,则莫邪无锋;无砺练,则英才不坚。
秉承着这样的信念,“市劳动模范”,“市十大名徒”获得者公司钳工李智林刻苦学习、努力钻研、忘我工作,不断攀登技术新高峰,成为公司首届“首席员工”。当知识型、技能型、复合型人才的美誉加身时,他却平淡地说:“我只是一名普通的工人。”
2006年进入我公司后,他凭借高度的敬业精神、严谨的工作态度、精巧的自制工具手艺被选调到安装队工作。面对新设备的安装、旧设备的改造、突发设备故障的排险,他仿佛找到了自己的价值所在。虚心向师傅请教,抓紧一切时间学习,看图、划线、钻孔……下了班他仍然待在工作现场,反复琢磨如何提高工作效率,焊水印辊网如何配置焊水,如何让画规的画头更耐用,没有到更换周期的轴承为什么又坏了……在面对安装、维修设备需高效、精准、节俭的工作要求下,他充满了干劲。
他,心思缜密、遇事善于琢磨。10余年的实践,他摸索出了一套“望闻问切”设备故障诊断法。只要看一看、闻一闻、听一听、摸一摸,凭着视觉、听觉和触觉这“三觉”,他就能判明设备的运行状态,找到设备的故障原因。
他,含蓄内敛,做事从来都要“心中有数”。一次,他到造纸四车间更换烘缸传动侧的轴承,这是车间在换了几个小时都没有换下来的比较复杂的轴承。他先到现场看了看位置,询问了没有换下的原因,把一米高的工作平台定好,在脑中计划出更换轴承的每个步骤及需要的工具后,第二天工作比计划时间缩短了半个小时完成。再比如,在对2号库安装自动包装机时,他把准直仪拿到现场,每一个安装基础点挨个校正,发现设备的后半部分比图纸上的实际基础标注低了30-50毫米。他马上叫员工准备了槽钢,下好料,在安装时垫到了设备下面,节省了时间,提高了工作效率。这样的事情还有很多……。
他,敢于创新,努力进行技改。2007年,蒸切车间蒸球改造安装,拆除三个老的二十立方、安装五个四十立方的蒸球,由于生产车间地方窄小,无法用机械吊运,只有靠人力拉运安装,他设计了简单的吊装架子,安装时间比预计缩短了半个月。节约安装费用二十多万元;2008年,造纸车间2#机安装进口的软压光、涂布机。由于安装和使用不当,拆下停用了好几年,如此设备该怎么安装是一件非常棘手的事情。由于安排合理,组织严谨仅用十二天就安装完成,试机一次成功,节约安装费用20多万元;原料车间原料的供应一直以来全靠人力卸车来进行,怎样设计一个设备来替人完成卸料呢?他带领他的团队根据装卸车的原理,设计出了4台木片自卸车,大大提高了生产效率,降低了工人的劳动强度。在木片下料机的基础上,又制作了一台麦草下料机,从设计到安装只用了12天的时间;2010年,静电纸车间的德国制造的小型纸包装机,要从一基地拆除,安装到五基地四川银鸽去。在四川由他负责设备的安装工作,只用7天的时间就安装完成,安装费用节省了5万多元;2011年,二号仓库准备安装一台令纸包装机,他只用了12天就完成了全部设备的安装,设备制造厂来的专家都说这是他们的设备安装最快、最好的一次,节约安装费用10多万元。
他,乐传身教,帮助提升。他在要求自己素质提高的情况下,把自己多年用心积累的宝贵经验,毫无保留地传授给徒弟及周围的同事,帮助徒弟快速成长,帮助同事快速提高工作技能,赢得了同事的尊敬,得到了领导的认可和好评。在帮助别人的同时,他也得到了进一步的提高,同事也收获了工作带给我的快乐。
随着时间的推移,他对工作的热忱越来越高,已成为技术“大拿”,但不变的是对钳工行业的热爱。“我是一名技术工人,如果说我要为企业的发展做出多么大的贡献,那就是:做一个最好的工人,让我‘摸过’的设备高效运转!我想,如果我们都尽最大努力把本职工作做到最好,那么企业从脱困、追赶走到领先的时间一定会缩到最短。”李智林对理想的描述一如他本人,质朴、实在,却充满真情实感。